王明乾正在检修机械设备。 三峡日报全媒记者 张宇新 摄
5月13日,在兴发集团矿山系统大修厂,56岁的王明乾和几名机修人员正在维修一台进口掘进台车。一身蓝色工作服,拿着工具的双手沾着些许油污,王明乾给人的第一印象就像一名普通的机修人员,完全看不出他是一名申请了21项专利、累计创造效益2000万元以上的矿山机械专业高级工程师。
1982年参加工作的王明乾,和机械设备打了一辈子交道。虽然他刚参加工作时学历不高,但他凭着肯学习、爱钻研的精神,从一名普通员工一步步成长为高级工程师。
21项专利和100多项技术改造,是王明乾在工作中努力奋斗的最好证明。
王明乾研究第一个专利“新型防渗漏阀门”时,有人觉得虽然阀门渗漏,但不影响使用,没必要浪费时间折腾。但他凭着精益求精的精神钻研出了新型防渗漏阀门,2006年成功申请了国家专利。这项发明不但成功解决了常规阀门易渗漏、难维护等问题,而且大幅度降低了维护成本。
矿井下运输车辆尾气和烟尘会影响作业人员健康,王明乾根据家乡老年人抽的水烟,研发了“柴油机尾气净化器”,安装在运输车排气管净化尾气。他又根据抽油烟机的原理,主持研发了“井下除尘收集车”,进一步改善了井下作业环境。
2007年底,兴发集团开始推广机械化作业。王明乾在工作中发现进口设备零配件价格高,为节省费用,他积极研究和推行进口设备国产化,自制减震块、缓冲块、锚杆台车冲击头等,每件可减少八九成的费用。
2017年,兴发矿山系统大修厂成立之初,王明乾带领4名机修人员对锚杆台车和掘进台车进行解体大修。工作开展前,包括设备生产厂家在内的许多人都觉得他们不可能完成任务。但王明乾凭着丰富的理论知识和实际操作经验,不仅带领大家完成了任务,还结合使用情况对设计不合理的地方进行了优化改造,并且实现了许多配件的国产化技术改造,两台设备每年可节约200多万元。
通过王明乾的探索和改革创新,配件实现了部分国产化。他制订的《进口配件国产化管理办法》规范了进口配件国产化的各项工作,能针对配件国产化的途径、风险及对策等进行预测或分析管控。
王明乾的工作也得到了肯定:被省政府评为“湖北省首席技师”,被省总工会评为“荆楚工匠”,获得中国产学研合作促进会“工匠精神奖”,工作室被省人社厅评为“湖北省技能大师工作室”……
除了日常的维修、管理等工作外,王明乾最重要的工作就是技术示范和传帮带,将所学知识和操作技能毫无保留地传授给年轻人,培养了一大批素质高、技能强的优秀技能人才,为兴发集团高质量发展提供了人才支撑,让工匠精神薪火相传。
(三峡日报全媒记者 张宇新 通讯员 刘红燕)
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